冻干粉针制剂是扬子江药业集团冻干粉针剂2号车间的主要产品类型,以前车间灯检采用全自动灯检机与人工灯检相结合的方式,产品转运流程繁杂,生产效率低,每天人工上料收料费时费力。灯检已经成为车间前道后道生产线的瓶颈工序。
为解决这一瓶颈问题,在车间设备主任带领下,奔腾QC小组成员采用头脑风暴、查新借鉴的思路深入思考。在现有的目检技术中,均需人工将药品从运转的轨道中拿出来目检,检测合格后再放入托盘中。小组成员提出一个思路:能否引进一种取代手持产品进行灯检的设备,减少灯检过程翻转、码放的流程。通过查阅相关专利发明,成员们发现西安市场上有几种类型的半自动灯检机可满足该需求。一番激烈讨论后,奔腾QC小组拿出了一个方案:引进新型半自动灯检机,根据全自动灯检机输出的产品(合格品与待处理品)数量及速度,合理配置并优化联线方式,实现全自动与半自动灯检速度的匹配的同时,确保产品灯检质量。
经过长达8个多月的攻关,小组成员对最终设计后的半自动灯检机进行联线,同时针对设备联机运行过程中的问题确定技改措施并确认技改效果,最终完成既定目标:实现全自动灯检机与半自动灯检机联线生产的速度匹配率平均达到98.86%。
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。成立于2006年的奔腾QC小组由生产、质量、设备等各级技术人员组成,他们不断探索、创新,在质量管理道路上奔腾不息10多年,连续12年获得全国QC论文一等奖和最佳发表奖。 (扬宣)