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扬子江药业 践行质量至上理念巡礼
义飞QC小组背后的故事
作者:王秀丽


  “车间怎么会发生这种情况,后道工序反馈我们提供的胃苏无糖清膏有微生物的存在,你们是怎么控制的?以前制定的措施你们都没有执行吗?报废成品你们负得了责任吗?”“我们马上排查工艺流程。”车间班长面对于领导的责问,开始楼上楼下忙活起来了,这件事必须调查清楚,刻不容缓。“什么?你们还没有调查清楚根本原因,你们知道市场供货情况的严峻吗?立即启动QC小组进行攻关,必须保证产品质量。”
  接到指令,扬子江义飞QC小组开始紧锣密鼓地进行课题攻关的调查分析,胃苏颗粒疗效好销售量持续攀升,一定要加快攻关破除瓶颈,在激烈的市场竞争中立于不败之地。
  小组成员静下心来从人、机、料、法、环、测几个方面对现状逐一调查,再用上鱼刺图寻找了12条末端因素,经过调查分析确定了3条要因,其中一条是排查管道。确定这一条末端因素为要因的时候,小组成员楼上楼下跑了无数个来回,排查确认管道,反复进行试验论证。
  根据制定的对策表,车间对管道进行改造,切除多余管道,保证清洁效果。大家不仅仅满足于现状,同时升级《提取2号车间提取系统清洁规程》及《提取2号车间平衡型双效节能浓缩器清洁规程》相关内容,保证了攻关成果的有效性。
  为了寻找合适的冷却加盖时间,保证胃苏颗粒(无蔗糖)清膏质量稳定、均一以及微生物限度符合要求,小组成员反复进行试验证明,取了好多次样,检测了上千的微生物数据。在实际工作过程中,小组化验员本着客观、严谨、细致的原则,细心审核,勇于负责,严格执行化验室的规章制度,对不真实、不合理的数据严格进行复查审核,确保数据正确不出问题再进行上报,最终小组确定加盖时间为下膏后3天。
  加盖时间确定后,更换存放容器势在必行。原来车间使用100升不锈钢桶因为长期使用桶口严重变形,使用和运输过程易发生污染,必须更换一种密闭不易变形的盛放清膏的容器。小组通过改造管道、固化加盖时间以及存放容器的更换,最终达到目标设定值,让微生物彻底消失了。(王秀丽)

  

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【第 02 版:要闻·法治】
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